成品烟箱输送远程分段控制及导轨改造

2017年12月29日 04:35来源于:科技创新与应用

成品烟箱输送远程分段控制及导轨改造-不觉得土方的烟很碍眼吗?这样就不能Kiss了>3<

张宏亮

摘 要:我厂的成品烟箱输送线开启时,仓库一楼、二楼以及仓库楼间传送输送带一直在运转中,加之输送轨始终处于同一水平位置且与烟箱胶带纸位置相同,导致电耗增加、设备维修频次高。通过对成品烟箱输送系统进行研究,实施远程分段控制并对输送导轨重新设计,节约了能源消耗,提高了设备效率。

关键词:成品烟箱输送;分段控制;导轨;改造

中图分类号:TS4 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2017)35-0054-02

1 改造背景

原来的成品烟箱输送线在开启时,仓库的一楼、二楼以及仓库楼间传送输送带一直在运转中,控制柜在卷包部内,仓库方无法根据需要进行启停控制。造成机械磨损、电能消耗增加。另外,箱烟输送线起于卷包部,终止于物流中心成品仓库,对输送带的启停管理需要两个部门不断的沟通,造成管理上的麻烦。

烟箱螺旋输送装置在烟箱向下输送过程中,由于导轨始终处于同一水平位置且与烟箱胶带纸位置相同,导轨与烟箱胶带纸部位长时间摩擦,这样会造成:(1)烟箱磨损划伤,胶带纸破裂,致使烟箱开口、部分条烟变形等质量问题发生。(2)据统计,每月挤烟量达20多件,造成返工和原材料消耗。(3)故障频繁,每次挤烟损坏链板100多个,每个120元,设备效率降低,维修成本高。

2 改造措施

2.1 远程分段控制

在物流中心成品仓库一楼、二楼分别安装控制按钮,对所处不同区域的输送带电机进行控制,一楼输送带和楼间输送所使用电机为一组设置一个启停开关,二楼输送带所使用电机为一组设置一个启停开关。增加控制单元执行物流中心仓库发送的控制信号,完成分别启停不同区域输送带的电机运转。

為实现单个信号控制多个执行机构,我们采用PLC控制,选择PLC控制的原因及优势:(1)操作简单方便。(2)节约控制器件安装空间。(3)PLC控制方式稳定可靠,故障率低。(4)结合输送带运转电机的原有变频控制方式。(5)降低改造费用,减少施工工程量。

2.1.1 启停信号的安装。针对成品库环境和操作人员情况,安装地点选在物流中心烟箱搬运工熟悉的区域,方便操作又不容易碰撞的位置。结合成品仓库灯光照度不佳的情况,选用带安全防护盒的按钮开关,并在开关盒上安装发光二极管指示,停止时红灯亮起(红灯停符合通常习惯),需要运转时按下按钮即可。

2.1.2 工程施工布线。结合电机原有控制方式,控制电机的变频器都安装在卷包部控制柜中,为便于控制,在不大量增加改造费用的基础上,将成品仓库一楼、二楼的控制信号布线,穿越成品烟箱输送廊桥,经卷包部钢格栅,利用原设备布线桥架引到卷包部控制柜中,加上启停信号的指示24VDC电源,共需要敷设四芯电缆线200米。

2.1.3 控制部件的设计安装。控制系统如果采用常规接触器器件,需要增设独立控制柜,改造费用、布线工程量也会明显增加,且控制可靠性、稳定性都不会满足目前紧张生产、连续作业的需求。采用PLC控制,不需要新设配电柜,在原控制柜增设PLC,布线简单,控制稳定可靠,改造费用适中。

2.1.4 控制程序的设计。根据现场控制需求,结合输送带原电机的变频器控制方式。采用PLC输出直接控制变频器运行,各种相互关联控制关系都在PLC内部完成。程序资料备案存档,程序文件内备注明确,便于日后升级完善和维修。

2.2 导轨重新设计改造

2.2.1 对螺旋输送导轨进行改造,重新设计上下两条导轨,使烟箱胶带纸位置处于上下两条导轨之间。该措施虽然避开了烟箱胶带纸位置,但摩擦力增大,还有烟箱破损现象产生。

2.2.2 在烟箱导轨上安装辊轮,降低烟箱在下降过程中的摩擦力。该措施安装全部辊轮工作量太大,改造时间长,影响正常生产,维修成本太高。

2.2.3 将导轨重新设计为波浪形,避免烟箱同一部位反复摩擦;在烟箱入口端增加导轨,使烟箱进入更加顺畅;经查询资料,高分子聚乙烯工程塑料耐冲击、耐磨损、耐腐蚀,特别是自润滑性能好,联系厂家定做高分子聚乙烯套管,套在烟箱导轨上,有效保护烟箱不受磨损。

2.2.4 把驱动电机由上方改在螺旋输送的下方,使电机推动链板改为拉动链板输送,大大减小输送阻力。

2.2.5 重新设定链板电机传送速度,使之与烟箱传送相匹配。

3 改造效果

(1)改造后性能完善合理。一楼、二楼输送带分开控制,根据需求实时启停,利于仓库管理,节能降耗。

(2)减低机电故障发生,保证生产稳定。电机运转时间缩减,机械磨损量降低。因为我厂箱烟输送线仅此一条,输送线的机电故障对生产运作影响颇大。一旦发生故障,卷包部生产、现场和安全管理都不好控制。

(3)延长输送链板寿命,降低维修费用。输送线长,输送链板数量较大,不间歇运转对链板的磨损,造成的维修费用也是很大的,利用区域输送带停运时间,方便进行有效的维修保养,间接提升了链板寿命。

(4)彻底解决烟箱输送过程中胶带纸挂烂、烟箱开口、条烟变形及后续产生的链排脱落等问题,保证产品质量隐患,降低维修费用和维修强度。原成品库烟箱螺旋输送系统每月挤烟量达20多件,每次挤烟损坏链板100多个,每个120元,改造后彻底消除了挤烟现象,每年节约维修费用约3.5万元。

参考文献:

[1]张占松,等.现代电工手册(修订本)[M].广州科技出版社,1997.

[2]吴宗泽.机械设计师手册(上、下册)[M].机械工业出版社,2002.

[3]宋伯生.PLC编程实用指南[M].机械工业出版社,2006.

[4]任嘉卉.公差与配合手册[M].机械工业出版社,1994.endprint

 
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