石灰处理中几个关键技术的研究

2017年12月15日 12:52来源于:科技创新导报

...带认知无线电的关键技术研究

王惠丽

摘 要:本文主要解决热水系统结垢的问题。某单位采用的是石灰软化法,但是运行一段时间之后,锅炉中结垢严重,经分析氧化钙的含量为66.80%,氧化镁的含量为6.60%,水垢为钙镁水垢。通过对其系统的考查,对原水和水垢的化验,原系统对铁的去除率为79.30%,对硬度的去除率为4.89%。因此提出解决方案:(1)增加石灰的加药量;(2)在混合池上方加一个低速搅拌桨。而经过改进后的系统对铁的去除率为88.15%,对硬度的去除率为41.50%,采用此处理工艺后硬度为3.8752mmol/L,铁含量为73.00μg/L,都能满足现场用水的要求。

关键词:石灰软化 硬度 水垢 混凝

中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)09(c)-0091-02

水的石灰处理法是国内外在水处理领域采用较多的一种方法。目前大多数被用于以下几方面,电厂循环冷却水、电厂烟气脱硫、城市废水处理、各中小型企业的自用水处理。硬水软化法主要有离子交换法、膜分离和药剂软化[1],前两种方法的设备投资和运行费用较高,而石灰软化(药剂软化的一种)是一个处理费用很低的工艺,石灰来源广、价格便宜,石灰软化用于只去除钙镁离子的生活饮用水处理,特别是负硬度水的处理,出水水质可以满足要求[2],尤其是对于中小型企业,采用石灰软化法处理高硬度地下水,其经济效益令人满意,而且操作简单,废弃物为固体,容易处理[3]。

1 问题的查找

原系统:原水(地下水)→次氯酸钠和盐酸→曝气→加石灰乳→混合箱→过滤器→次氯酸钠和盐酸→清水箱。

现场操作条件有限,而且工人技术水平不高,正常运行时并没有按照设计的参数运行,这是现场出现问题的主要原因。现场用的石灰纯度为54%,纯度比较低,里面含有很多杂质。影响石灰的正常加入量,原设计时考虑到现场的实际条件,建议采用纯度高的石灰(高于70%),其用量少,成本不高。混合池后有回流装置,但在现场运行是回流设备基本不起作用,因此混合效果不好。基于以上分析,做了以下實验来确定问题出现的部位。

2 问题的研究

2.1 寻找最佳加药量

2.1.1 石灰纯度的测定

5.0101g溶于60mL浓盐酸和20mL浓硝酸定容至500mL,配成石灰分析液。取此分析液2mL稀释至200mL。

实验步骤:取样10mL→加40mL水→5mL20% KOH→3mL三乙醇胺→4mL1%L-半胱盐酸盐→30mg钙红指示剂→进行滴定→消耗T=0.014mol/L的EDTA 0.70mL。

x=0.014×0.7×0.2×0.5×56×1000×100%/(10×2× 5.0101)=54.77%

2.1.2 石灰量的确定

(1)确定水样的特征,即测定原水的温度、硬度、pH。

(2)量取200mL水样,放入500mL烧杯中,将装有水样的烧杯放在定时变速搅拌仪上。

(3)中速搅拌(150r/min)5min烧杯水样,用移液管每次增加10mL的石灰上清液,直至出现矾花。记录此时加入石灰上清液的量。

2.1.3 确定石灰的最佳加入量

(1)量取6个200mL水样置于6个500mL烧杯中,将装有水样的烧杯置于定时变速搅拌仪上。

(2)根据“混凝剂剂量的确定”实验中加入的混凝剂的剂量实验,按照下面的数据加药。

(3)充分搅拌水样(100r/min)0.5min。

(4)测定水样的水温、硬度、pH。

(5)向水中加入石灰上清液。

(6)将加入石灰的水样快速搅拌(200r/min)1min后,慢速搅拌(60r/min)5min。

(7)静止15min,吸取上清液50mL,测定其残余硬度。

原水体积为200mL,原水浊度为2.81NTU,原水温度为15℃,其中加入27mL时出现矾花。通过表中的数据可以看出加入29mL石灰时上清液效果最好,此时,即加药量为5516.38g/h。其残余铁的含量为73.00μg/L。

2.2 寻找合理反应时间

(1)取200mL水样于500mL的烧杯中。

(2)向1#烧杯中加入29mL石灰上清液,计时至出现矾花。

(3)向2#烧杯中加入29mL石灰上清液,并在定速搅拌仪上搅拌,转速为150r/min,计时至出现矾花。

(4)实验结果。通过对上面的分析测定,看出只是石灰处理,形成的矾花细小松软,因此考虑加混凝剂后的处理效果。

2.3 增加絮体沉降的混凝沉淀实验

2.3.1 实验仪器及用品

定时变速搅拌仪、浊度计、pH试纸、温度计、秒表、烧杯200mL、烧杯1000mL、量筒1000mL、聚合铁铝溶液。

2.3.2 实验步骤及记录

(1)混凝剂剂量的确定。

①确定水样的特征,即测定原水的温度、浊度、pH。

②量取200mL水样,放入500mL烧杯中,将装有水样的烧杯放在定时变速搅拌仪上。

③中速搅拌(150r/min)5min烧杯水样,用移液管每次增加0.5mL的1%聚合铁铝溶液,直至出现矾花。此时加入1%聚合铁铝溶液的剂量为0.5mL。

(2)确定混凝剂的最佳加入量。

①量取6个200mL水样置于6个500mL烧杯中,将装有水样的烧杯置于定时变速搅拌仪上。

②根据“混凝剂剂量的确定”实验中加入的混凝剂的剂量,取其25%作为1号烧杯的加入量,其200%作为6号烧杯的加入量,用依次增加混凝剂剂量相等的方法求出2~5号烧杯的混凝剂加入量。endprint

③充分搅拌水样(100r/min)0.5min。

④测定水样的水温t=16℃、浊度ZD=2.81NTU、pH值=7.00。

⑤向水中加入混凝剂。

⑥将加入混凝剂的水样快速搅拌(200r/min)1min后,慢速搅拌(60r/min)5min。

⑦静止15min,吸取上清液,测定其浊度,同时测定温度、pH值。

2.4 存在问题的确定

通过石灰加药的实验数据,看出如果调整好加药量,对铁的去除率为88.15%,而对钙的去除效率为41.50%。从实验结果中看出,石灰的加药量不足是导致热水系统结垢的严重问题。

2.5 建议

虽然以上两条可以解决现场热水系统结垢问题,但是在今后的工作中,我们也希望现场的工作人员能够按照要求进行操作,即保证石灰的加药和搅拌桨的正常工作。如果还有沉降效果不好的现象,可采用混凝处理,而且过滤应该定期清洗。管理人员在处理氧化钙和氢氧化钙时都应注意安全,石灰对眼睛、鼻子、嘴都有害,也会灼伤皮肤,管理人员配带口罩以及能起到保护作用的衣服。

3 结论

为了解决现场热水系统结垢的问题,通过以上的分析得出以下两条结论。

(1)增加加药量(加入饱和的石灰上清液2.32m3/h),从实验数据中我们看出现场加药量不足,为了改善出水水质,需要增加石灰的加入量;(2)在混合池上方加一个低速搅拌桨(30r/min),从实验结论中看出原系统中,原水与石灰的反应时间是足够的,但是在实验室模拟时,要在混合均匀的条件下,现场混合池混合效果不好,这是反应不彻底的原因,因此,要在混合池上方加一个搅拌桨,但不需要转速太高,只要能将原水与石灰充分混合即可。

按照以上两条运行,对铁的去除率可达到88.15%,而对钙的去除效率为41.50%,出水水质满足用水系统对水质的要求。

参考文献

[1] 喬庆云.石灰软化地下水处理工程应用研究[J].扬州大学学报,2003(4):74-77.

[2] 杨金旺.水的石灰处理及其排渣再利用[J].中国电力, 1993(6):29-32.

[3] 高秀山.火电厂循环冷却水处理[M].北京:中国电力出版社,2002.endprint

 
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