氮压机油泵控制逻辑分析
沙振华
摘 要:在长输管道系统中,给油泵主要作用是给长输泵入口提供一定的油压,以使长输泵能够正常运转。****输油站给油泵控制逻辑由于设计缺陷,导致在运行过程中经常出现故障,如:现场按入“急停按钮”后泵停止运行,在旋出急停按钮后,泵会自动启泵;现场按入“停泵按钮”后泵停止运行,在松开“停泵按钮”后,泵也会自动启泵,这给生产运行带来很大的安全隐患。本文通过对给油泵的控制逻辑进行分析,并结合现场试验,最终确定故障源。对现场实际进行分析,确定故障整改方案。
关键词:给油泵;控制逻辑;故障分析
1 背景
在长输油气管道系统中,油品从罐出来,经给油泵后由长输泵加压输向主管道。给油泵的主要作用是为长输泵入口提供一定的油压,以使长输泵能够正常运转。
输油站给油泵在运行过程中,经常发生故障,如:现场按入“急停按钮”后泵停止运行,在旋出急停按钮后,泵会自动启泵;现场按入“停泵按钮”后泵停止运行,在松开“停泵按钮”后,泵也会自动启泵。当对给油泵断电后,给油泵恢复正常。给油泵的这些故障给生产运行带来很大的安全隐患。
2 故障分析
2.1 图纸分析
给油泵控制逻辑图如图1。
通过对给油泵控制逻辑图进行分析,得出该控制逻辑存在以下缺陷:
(1)当给油泵远控启泵后,KA1得电吸合。当转换旋钮旋至就地后,SA断开,泵甩泵,但是,KA1仍然处于得电状态。
(2)当给油泵就地启泵,直至停泵后,KA1一直都保持吸合状态,所以,当旋至远控状态后,SA接通,泵启泵;
(3)当急停按钮拍入后,SB断开,给油泵停泵,但是,KA1仍然处于吸合状态,所以,当急停按钮旋出后,给油泵又启泵;
(4)当急停按钮拍入后,给油泵停泵,且出口阀开度为0,所以,中控下停泵命令时,由于下命令前需判断出口阀开度,所以,该命令下不下来,导致Z2并未断开。所以,当急停按钮旋出后,泵又启泵。
2.2 现场试验确认
为了进一步确定对图纸分析的正确性,需要现場对给油泵进行试验。试验步骤如下表所示:
通过对给油泵进行试验后,所发生的现场与表中“应有现象”完全吻合,这说明对图纸的分析是正确的,而且,现场接线与图纸是相一致的。
3 整改方案与效果
根据分析结果可知,该控制逻辑故障在于给油泵停泵后,KA1仍然处于吸合状态。因此,要解决这个故障,必须让给油泵停泵后,KA1也跟着断开。因此,有2中方案可以解决这个故障:
(1)软件调整:在给油泵停泵后,SCADA控制系统就强制下个远控停泵命令,以释放KA1;
(2)现场改线:把SB1接于触点43与5之间,把急停按钮SB接于控制回路总路上。
根据现场实际情况,由于给油泵操作柱上没有多余的触点和导线,因此,如果现场改线,因现场备用芯已经用完,所以需要重新出设计、重新布线、重新调试,时间周期比较长,可能会影响到生产安排。这样的话,工作量不仅很大,而且还会给现场带来风险。综合考虑后,本文采取软件调整的办法来处理。调整后,给油泵的故障均得以解决,在运行过程中不再出现以上故障。endprint